背景
在一场纳斯卡赛车比赛中,一根 300M 超高强度钢变速器输入轴在行驶约 254 英里后断裂。Rimkus 材料测试和调查小组进行了冶金失效分析,以评估断裂原因。
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对断裂的输入轴进行了一系列测试和分析,包括目视和立体检查、扫描电子显微镜(SEM)检查、金相/微结构评估、化学成分分析和洛氏硬度测试。
测试结果表明,断裂是由于晶间应力裂纹的疲劳发展造成的,该裂纹始于轴上的点状喷丸识别标记。点状喷丸雕刻在轴的硬表面(54 洛氏硬度 C - HRC)产生了高应力集中。观察到一个浅的晶间断裂带,它始于轴上点状喷丸刻字的底部。在输入轴最终扭转过载失效之前,观察到两个疲劳进展事件,覆盖了约 33% 的断裂表面。起始位置的晶间裂纹表明表面状况较脆,这可能是轴表面残余应力过大的指标。
对断口进行的金相分析表明,在相邻的点状坑纹底部出现了二次、初生的晶间裂纹。在轴的马氏体微观结构中未发现异常情况。
输入轴材料的化学成分分析表明,轴是由 300M 超高强度合金钢制造的。成分中未发现异常情况。
300M 轴的高硬度(HRC54)使部件对缺口高度敏感,延展性极低。点喷标记的字样提供了缺口效应和断裂起始的应力上升位置。
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